公司現(xiàn)有四臺300MW燃煤發(fā)電機組,,年發(fā)電量為7000000Mw,。鍋爐除塵器系統(tǒng)主要為每臺爐配有一套雙室四電場的靜電除塵器,,及煙氣濕法脫硫+GGH。電除塵除塵效率為99.4%,。在機組MCR工況下,,電除塵進口粉塵含量為25g/m3,出口含塵量為50mg/Nm3,,經(jīng)過靜電除塵器及煙氣脫硫裝置后,,煙囪進口煙塵含量約為25mg/m3,,高于浙江省新頒布的煙氣排放標準,故須整改,。
一,、煙塵未達標的原因分析
1、靜電除塵器比集塵面積偏小,,為70.45㎡/(m3/s),,遠低于歐美國家比集塵面積140~160㎡/(m3/s)設(shè)計標準,此為煙塵排放濃度超標的主要原因,;
2,、靜電電除塵器陰極線運行時間較長,運行中因陰極螺旋線脫落而引起除塵器電場短路,,迫使電場退出運行的故障頻出,,加劇了煙塵排放濃度超標現(xiàn)象發(fā)生。

根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)和材料,,降低燃煤火力發(fā)電廠的粉塵排放濃度的技術(shù)措施有:
(1)增加電除塵的比集塵面積(增加集塵面積,提高除塵效率),;
(2)將二,、三、四電場由靜電除塵改為布袋除塵器(改變集塵及收塵方式,,提高除塵效率),;
(3)將四電場陽極板改為移動電極(改變收塵方式,提高除塵效率),;
(4)低溫電除塵器(降低煙氣流速,,增加煙氣停留時間,提高除塵效率),;
(5)電除塵除塵電源改造(提高電源電壓,,增強粉塵荷電效果,提高除塵效率),;
其中:增加比集塵面積是 提高除塵效率最 有效的措施,,且運行可靠。按照公司生產(chǎn)的實際情況,,增加比集塵面積與低溫除塵器由于受生產(chǎn)場地-,,改造均無法進行。靜電除塵末級改為布袋除塵,,除塵效率提高明顯,,設(shè)備運行可靠。但是 ,,改造投入及維修成本大,,廢棄布袋處理困難,。如采用移動電極,可以提高除塵效率,,也存在運行不可靠,、改造投入大。
高頻電源是 通過提高電源電壓,,增強粉塵荷電效果,,來達到提高除塵效率的目的。高頻電源的電源輸出到電除塵器的電壓幾乎為平穩(wěn)的純直流,。因此,,帶來了常規(guī)反并聯(lián)可控硅調(diào)壓電源所不具有的優(yōu)點。其主要優(yōu)點為:輸出電壓波紋小,、輸出電壓高,可以有效的增強電場粉塵的荷電效果,,除塵效率的改善系數(shù)通常能達到7%~25%,,可降低20%~75%的粉塵排放,提高除塵器的除塵效率,。而且,,具有設(shè)備運行可靠,檢修維護便捷,,改造投入較少的優(yōu)點,,除塵效率的提高,以滿足我公司的實際運行情況,。
因此,,高頻電源改造是 符合公司實際的技術(shù)改造措施。
三,、其它輔助的技術(shù)措施
降低粉塵排放是 提高整個煙塵處理系統(tǒng)的除塵效率及設(shè)備運行的可靠性,,特別是 設(shè)備運行的可靠性尤為重要。公司現(xiàn)階段需要做的工作:
(1)提-灰輸送系統(tǒng)的可靠性,,避免由于干灰輸送系統(tǒng)故障,,引起電除塵灰斗高料位,從而,,導致電除塵電場短路跳閘,,影響電除塵的除塵效率。因此,,必須加強干灰輸送系統(tǒng)的維護消缺工作,;
(2)提高電除塵電場運行的可靠性,避免常見故障的發(fā)生率(陰極線脫落引起電場故障跳閘),;將電除塵一,、二電場陰極線由螺旋線改為芒刺線,,以提高電除塵陰極線的運行可靠性,提高電除塵除塵效率,。公司現(xiàn)已將#l,、#2爐電除塵一、二電場陰極線改為芒刺線,,#4爐電除塵陰極線改造將在2013年12月底前完成,,#3爐電除塵陰極線將根據(jù)機組檢修計劃盡快實施;
(3)改造脫硫系統(tǒng)除霧器,,將平板式除霧器改造為屋脊式除霧器,,可降低電除塵后的粉塵和部分脫硫攜帶的漿液,在煙塵中的含量,。從而,,達到降低煙塵排放濃度的目的。
某公司在2013年#4機組A修中,,進行了上述的技術(shù)改造,,通過設(shè)備改造后,公司煙氣排放濃度預(yù)計可以降至15~18mg/m3左右,,經(jīng)國家法定檢測機構(gòu)檢測,,#4爐粉塵排放量為16mg/m3,達到了國家要求的排放標準的設(shè)計要求,,完全符合國家對燃煤火力發(fā)電廠的粉塵排放濃度的要求,。
泊頭帥源環(huán)保(http://www.shuaiyuanhb.com)系一家專業(yè)研發(fā)、設(shè)計,、制造,、安裝及售后為一體的高效 除霧除塵器廠家,公司主要經(jīng)營 管束式除塵除霧設(shè)備,,多級除塵除霧器,,多管高效除霧除塵器及多種除塵器設(shè)備、單機除塵器與除塵器配件等配套設(shè)備,。