新鋼石灰回轉(zhuǎn)窯煙氣除塵采用電除塵方式,,煙氣粉塵顆粒排放超過150mg/m3,。對回轉(zhuǎn)窯煙塵主要成分、顆粒分散度,、煙氣溫度和煙塵比電阻進行綜合分析后,發(fā)現(xiàn)該煙塵比電阻屬于高比電阻粉塵,,不適合用電除塵器來除塵,。將除塵方式由電除塵改為布袋除塵后,2號回轉(zhuǎn)窯布袋除塵器的煙塵排放濃度為20.5mg/m3,,1號回轉(zhuǎn)窯布袋除塵器的煙塵排放濃度為11.3mg/m3,,遠低于國家排放標準要求的30mg/m3,。
新鋼2條年產(chǎn)20萬t石灰回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線是三期技改工程配套項目之一,于2008年投產(chǎn),?;剞D(zhuǎn)窯煙氣除塵采用電除塵,自投產(chǎn)以來煙塵排放超標,,達150mg/m3以上,。期間,多次對電除塵系統(tǒng)進行改造和完善,,但都未能取得明顯效果,。根據(jù)GB28664—2012《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》規(guī)定,2015年1月1日起,,石灰窯煙氣粉塵排放濃度標準限值為30mg/Nm3,。為了解決達標排放問題,新鋼分別于2014年9月和2015年6月采用電改袋方式對2號,、1號回轉(zhuǎn)窯電除塵系統(tǒng)進行了改造,,使煙塵排放濃度達到了標準要求。
1概況
1.1生產(chǎn)工藝及煙氣,、粉塵成分
石灰回轉(zhuǎn)窯的燃料采用高爐,、轉(zhuǎn)爐和焦?fàn)t煤氣,用空氣做助燃風(fēng)和冷卻風(fēng),。石灰石均勻分布到預(yù)熱器各室內(nèi)被1150℃的煙氣加熱至900℃左右,,經(jīng)液壓推桿推入回轉(zhuǎn)窯內(nèi),石灰石在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)分解為CaO和CO2,。分解后生成的生石灰進入冷卻器,,被冷卻器內(nèi)的冷空氣冷卻到100℃以下排出?;剞D(zhuǎn)窯煙氣則進入余熱鍋爐進行熱交換,,之后進入除塵器除塵,最后經(jīng)引風(fēng)機進入煙囪排放,。
當(dāng)煙氣溫度達180℃時,,煙塵比電阻為2.66×1011Ωcm,為高比電阻煙塵(國家規(guī)定超過1.00×1011Ωcm即為高比電阻),,對電除塵系統(tǒng)的收塵效果有較大影響,,容易產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象,不利于除塵,。
1.2電除塵系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
1.2.1電除塵器
型式:單室三電場
通流面積:120m2
設(shè)計處理煙氣量:17萬m3/h(運行工況)
1.2.2除塵風(fēng)機
離心式鼓風(fēng)機
型號:2070D1BB24
流量:250000~270000m3/h
全壓:6500~7000Pa
風(fēng)機轉(zhuǎn)速:1480轉(zhuǎn)/min
2.改造內(nèi)容
對回轉(zhuǎn)窯煙氣及煙塵主要成分,、顆粒分散度、煙氣溫度和煙塵比電阻進行綜合分析后,發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯煙氣經(jīng)余熱鍋爐綜合利用后,,煙氣溫度一般控制在150~170℃,,最高不超過220℃。而煙塵比電阻在180℃時為2.66×1011Ωcm,,屬于高比電阻粉塵,,不適合用電除塵系統(tǒng)來除塵。為此決定將除塵方式由電除塵改為布袋除塵,。
2.1布袋除塵特點
布袋除塵原理:含塵氣體由進氣口進入灰斗或通過敞開法蘭口進入濾袋室,,含塵氣體透過濾袋過濾為凈氣進入凈氣室,再經(jīng)凈氣室排氣口由風(fēng)機排走,。
布袋除塵具有以下優(yōu)點:
1)除塵效率高,,一般在99%以上,在除塵器出口處氣體的含塵濃度為20~30mg/m3,,對亞微米粒徑的細塵有較高的分級除塵效率,;2)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)比較簡單,操作維護方便,;3)在保證相同的除塵效率前提下,,其造價和運行費用低于電除塵系統(tǒng);
4)對粉塵特性不敏感,,不受粉塵比電阻的影響,;
5)在目前濾袋材質(zhì)條件下,可在160~200℃的溫度下穩(wěn)定運行,,最高耐溫可達到260℃,。
2.2改造項目
改造的總體思路是拆除原電除塵器三個電場的極線極板;拆除原電除塵器的高,、低壓配電及控制系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)施,;完整保留原電除塵器的殼體、灰斗及一次測量元件,,將電除塵器殼體改造成布袋除塵器的塵氣室,、凈氣室、進出氣風(fēng)道,,加裝脈沖清灰系統(tǒng)及-相關(guān)設(shè)施,,從而使原靜電除塵變低壓脈沖布袋除塵,并且使布袋除塵具有離線清灰功能,、離線檢修功能,、內(nèi)部旁路功能的特點。
1)布袋除塵器改造的氣流組織按低流阻原則進行,。除塵器進口氣流分布板,、灰斗導(dǎo)流板按改造后的氣流狀態(tài)重新分布及設(shè)置;除塵器的進,、出風(fēng)道按梯速規(guī)律設(shè)定,,保證各濾室風(fēng)量分布動態(tài)均勻,各倉室之間風(fēng)量誤差控制在±5%以內(nèi),;除塵器除布袋外的主要阻力產(chǎn)生關(guān)鍵斷面(進出風(fēng)口,、風(fēng)道、離線閥等)其氣流流速變化控制在10m/s以內(nèi),,從而降低除塵器因結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)阻力,。
2)除塵器本體結(jié)構(gòu)壽命按20年以上設(shè)計。上箱體按一倉一體(室)原則進行設(shè)計,,頂蓋部分采用坡面設(shè)計,,其分水坡度不小于2°,可以有效預(yù)防頂部積水,,上箱體保留一定的高度,,以保證上箱體內(nèi)有一定的換袋空間;倉室進氣擋風(fēng)板按導(dǎo)流型擋風(fēng)板設(shè)計,,避免進氣流直接沖刷布袋,,保證布袋的使用壽命,同時,,對進氣氣流進行導(dǎo)流,,使塵氣盡可能均勻地分布在塵氣倉室內(nèi)。
3)除塵器系統(tǒng)設(shè)有冷風(fēng)配置系統(tǒng),,保證在余熱鍋爐出現(xiàn)故障及檢修時,,除塵器系統(tǒng)能夠滿足回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的需求。
4)除塵器灰斗,、支架,、梯子、操作平臺,、保溫層等充分利舊,,并作完善。
3.1布袋除塵技術(shù)參數(shù)
3.2使用效果
2號回轉(zhuǎn)窯布袋除塵于2014年10月20日完成現(xiàn)場施工,,10月29日交工投入試運行,,12月17日在滿負荷生產(chǎn)情況下新余市環(huán)境監(jiān)測站對除塵系統(tǒng)的煙氣粉塵排放濃度進行了監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果為20.5mg/m3,。1號回轉(zhuǎn)窯布袋除塵器于2015年7月13日完成現(xiàn)場施工,,7月23日投入試生產(chǎn),8月在滿負荷生產(chǎn)情況下新鋼環(huán)境監(jiān)測站對除塵器煙氣粉塵排放濃度進行了監(jiān)測,,監(jiān)測結(jié)果為16.26mg/m3,;10月9日在滿負荷生產(chǎn)情況下新余市環(huán)境監(jiān)測站又對煙塵排放濃度進行了監(jiān)測,結(jié)果為11.3mg/m3。
4結(jié)束語
改造后的石灰廠2號,、1號回轉(zhuǎn)窯布袋除塵分別自2014年10月29日和2015年7月23日投入運行使用以來,,大氣清灰袋式除塵器設(shè)備運行正常、穩(wěn)定,,煙塵排放濃度達到了國家標準要求,。
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