我國燃煤電廠具有“市場煤”“計劃電”的我國特色,機組多樣,、用煤不定,、參數(shù)多變。
20世紀,,在國內(nèi)對煙塵排放限值比較寬松的條件下,,燃煤電廠對除塵器的選型經(jīng)歷了濕法洗滌、十法旋風(fēng),、靜電除塵的過程,。80年代曾有安徽淮南電廠、山東南定電廠,、四川內(nèi)江電廠,、云南普坪村電廠和巡檢司電廠嘗試采用袋式除塵器,都是 反吹風(fēng)類型配玻纖濾袋,。受當(dāng)時 脈沖袋式除塵器技術(shù)水平的-,,加上上馬匆促,經(jīng)驗不足,,相繼暴露出“破袋,、糊袋、高阻”等一系列問題,,較后以失敗告終,。由于系統(tǒng)混風(fēng)不均,導(dǎo)致局部超溫,,濾袋在短時間內(nèi)成批破損,。后曾更換了多批玻纖耐高溫濾袋,也因氣流分布不均,、控制系統(tǒng)等多種問題不能解決而較終改回了電除塵,。

2003年,,河南焦作電廠采用我國自行研發(fā)的低壓長袋行噴脈沖技術(shù)對4#-220MW機組實施電改袋,,由于存在覆膜濾袋質(zhì)量不過關(guān)等問題,經(jīng)歷了反復(fù),。在對3#-220M W機組改造時,吸取了4#機組的經(jīng)驗教訓(xùn),,作為國家“863”課題示范工程,,力推“直通均流行脈沖”技術(shù)取得成功。這是 我國利用自主技術(shù)實施燃煤機組電改袋的成功案例,。寶鋼自備電廠3#-350MW機組是 燃煤與高爐煤氣混燒型鍋爐,,燃燒工況復(fù)雜,煙氣參數(shù)多變,。2008年實施電改袋,,采用直通均流行噴脈沖純袋式除塵器,階梯形袋室,,入口設(shè)噴霧冷卻裝置(IDH )調(diào)溫,,研發(fā)PPS超細面層,、PTF;基布梯度結(jié)構(gòu)濾料,,工程投運至今已有58個月,,除塵器經(jīng)受了全燃煤、較大混燒高爐煤氣,、機組滿負荷發(fā)電,、煙氣噴霧冷卻調(diào)溫、鍋爐爆管等多種工況的考驗,,取得高效,、低阻、長壽命的良好成效,。
2002年,,我國將內(nèi)濾分室反吹與外濾扁袋回轉(zhuǎn)反吹兩種袋式除塵技術(shù)相結(jié)合,取長補短,,研發(fā)成功具有自主知識 產(chǎn)權(quán)的分室定位回轉(zhuǎn)反吹袋式除塵器,,具有結(jié)構(gòu)緊湊、清灰能耗低的特點,。2008年用于山西漳山電廠3#,, 4#-600MW機組電改袋,曾走過“采用環(huán)鏈撥動實現(xiàn)分室切換”的彎路,,造成故障頻繁,、清灰失控、除塵器高阻運行,、影響正常發(fā)電的嚴重后果,。2010年重又改為回轉(zhuǎn)切換機構(gòu),基本上消除了這一弊端,,并在廣東湛江電廠2#-300M W機組電改袋項目中應(yīng)用,,至今運行正常,取得了除塵脫汞,、節(jié)能減排的良好效果,。
2003年,我國在上海浦東水泥廠首推前電后袋復(fù)合除塵器,。電袋復(fù)合除塵器綜合了電除塵和袋除塵的優(yōu)點,,粉塵先經(jīng)電區(qū)荷電除去粗粒塵、凝并細粒塵,,進入袋區(qū),,荷電塵在袋表面有序排列,形成疏松塵餅,,有利于降低過濾阻力,,提高過濾效率,。并且電區(qū)作為袋區(qū)的緩沖,對煙氣的短時高低溫,、4管爆裂,、超量泄氨等非 常工況具有防護作用,因此更容易被接受,。2005年用于天津軍梁城50MW機組電站鍋爐除塵,,并逐步擴大到200MW、300MW,、600MW機組應(yīng)用,。2012年河南新密電廠新建2 x 1000MW特大型機組,確定選用電袋復(fù)合除塵器,。
據(jù)不完全統(tǒng)計,,截至2013年底,全國煤電機組裝機容量的20%以上已采用袋式或電袋復(fù)合除塵器,。2013年10月我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會袋式除塵委員會(以下簡稱:袋委會)組織對上海外高橋發(fā)電責(zé)任有限公司等10個燃煤電廠的28臺袋式除塵器進行調(diào)研,。被調(diào)研的燃煤電廠類型既有主力電廠,也有熱電廠,;既有新建項目,,也有改造項目,;既有純袋式除塵器( 19臺),,也有電袋復(fù)合除塵器(9臺);裝機容量涉及100MW ,, 200MW ,, 300MW , 600MW ,, 1000MW各個能級,。28臺袋式除塵器全都處于穩(wěn)定運行狀態(tài),具有高效,、低阻,、長壽命的綜合高性能,收到了節(jié)能減排的良好效果,。
布袋除塵器是 相互分離設(shè)置的箱體所組成的整體,。它的配置是 一箱體預(yù)備運行時,,一箱體正通過反吹清灰,,而其余的箱體正進行氣體凈化。
脈沖閥每一箱體都可由幣動斷流閥與氣流隔開,,以便在其余箱體能在一箱體中進行檢驗與維修,,保證裝置的較佳運行安全與可使用性.
氣體凈化時,,原始氣體由上部進入過濾器箱體,在原始氣體沉降管中垂直進入底部,,在過濾器貯槽中回轉(zhuǎn)180°,,再進入上部,由此,,一部分粉塵受慣性力作用而分離下來,。
提高布袋除塵器的除塵效率:
1.除塵器的布袋在不同工作狀態(tài)下對除塵效率的影響
同一種除塵布袋在不同工作狀態(tài)下的分級效率是 不同的,清潔除塵布袋的除塵效率較低,,除塵布袋積灰后的除塵效率較高,,清灰后除塵布袋的收塵效率有所降低??梢姴即龎m器起主要收塵作用的是 除塵布袋表面的粉塵層,,通常稱為二次過濾層,而除塵布袋僅起支撐粉塵層的作用,。所以清灰的強度要適當(dāng),,應(yīng)保留一定厚度的粉塵層,以免除塵效率下降,。
2.粉塵粒徑對布袋除塵器除塵效率的影響
布袋除塵器對0.2—0.4μm的粒徑,,普通除塵布袋在三種工作狀態(tài)下的收塵效率均較低,因為這一范圍的塵粒處在袋式除塵器作用原理"攔截作用"和"擴散作用"的下限,,所以在0.2-0.4μm范圍內(nèi)的粉塵是 較難捕集的,。
3.除塵布袋結(jié)構(gòu)及粉塵負荷對布袋除塵器除塵效率的影響
除塵器布袋表面沉積的粉塵負荷大小也與布袋除塵器的除塵效率有直接關(guān)系數(shù)。
布袋除塵器除塵效果的優(yōu)劣與多種因素有關(guān),,但主要取決于濾料,,布袋除塵器除塵效果的優(yōu)劣與多種因素有關(guān),但主要取決于濾料,。含塵氣體進入箱體的濾袋過濾區(qū),,絕大多數(shù)粉塵被捕集在濾袋的外表面,而干凈氣體通過濾料進入濾袋內(nèi)部,,凈化后的氣體經(jīng)過濾袋口進入上箱體后,,再由出風(fēng)口排出。濾袋內(nèi)部的籠架用來支撐濾袋,,防止濾袋塌陷,,同時它有助于塵餅的清除和重新分布。布袋除塵器的濾料就是 合成纖維,、天然纖維或玻璃纖維織成的布或氈,。根據(jù)需要再把布或氈縫成圓筒或扁平形濾袋。根據(jù)煙氣性質(zhì),選擇出適合于應(yīng)用條件的濾料,。布袋除塵器中除塵骨架的應(yīng)用也是 很廣泛的,。除塵骨架地面除塵涉及的除塵點包括爐頂導(dǎo)煙孔、裝煤機側(cè),、攔焦爐門,、導(dǎo)焦柵、熄焦車上方,。煙塵通過吸塵罩和管道收集后,,經(jīng)和爐頂導(dǎo)煙車、裝煤推焦車和攔焦車連接行進的伸縮套筒,,由集塵干管導(dǎo)入濾油阻火器,,再通過脈沖袋式除塵器凈化,凈化后的干凈氣體經(jīng)風(fēng)機,、煙囪排入大氣,。克服了壓縮空氣脈沖清灰的作弊病,。反吹風(fēng)作用間隔大,,可采用長濾袋,充分利用空間,,占地面積小,。采用梯形扁袋在圓筒體內(nèi)布置,結(jié)構(gòu)簡樸,、緊湊,,進步了濾袋使用壽命。
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