某公司除塵設(shè)備采用的是 布袋除塵器,,由于是 國(guó)內(nèi)鍋爐布袋式除塵設(shè)備,,沒(méi)有成熟的經(jīng)驗(yàn)可借鑒,當(dāng)初設(shè)計(jì)時(shí)參照燃煤電廠(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì),,而當(dāng)前鍋爐入爐燃料水分由設(shè)計(jì)時(shí)的14%增加至35%~45%,。經(jīng)過(guò)計(jì)算,煙氣量由198000m3/h上升至280000m3'/h,,過(guò)濾風(fēng)速升高至1.4m/min,,自投產(chǎn)以來(lái)布袋除塵器故障頻發(fā),影響了除塵效果,。主要問(wèn)題體現(xiàn)在:
1)布袋有糊袋現(xiàn)象,,倉(cāng)室差壓大,。

3)除塵器倉(cāng)室護(hù)板腐蝕,,漏風(fēng)嚴(yán)重,,漏風(fēng)率能達(dá)到30%;粉塵排放量超標(biāo),,環(huán)保壓力增大,。
4)除塵器漏風(fēng)使除塵器溫度降低,加劇了除塵器腐蝕,。
2技術(shù)改造措施
2.1延長(zhǎng)布袋使用壽命
1)加裝旋風(fēng)分離裝置,,分離煙氣中大顆粒未燃盡飛灰。將原來(lái)除塵器入口前的沉降室拆除,,在原址新安裝兩臺(tái)旋風(fēng)分離器,,將煙氣中的大顆粒未燃盡飛灰分離,避免大顆粒飛灰吸附在布袋上燒壞布袋,。
2)除塵器擴(kuò)容,,增加過(guò)濾面積。在除塵器入口增加兩個(gè)過(guò)濾倉(cāng)室,,規(guī)格與原倉(cāng)室一致,。改造后,布袋由1008條增加至1344條,,過(guò)濾面積增加至4424m2,,過(guò)濾風(fēng)速降至1.05m/min。除塵器壓差由2600Pa下降至2200Pa,。為進(jìn)一步降低過(guò)濾風(fēng)速,,降低除塵器阻力,延長(zhǎng)布袋使用壽命,,公司進(jìn)行新型褶皺布袋試驗(yàn),。與傳統(tǒng)圓布袋相比,相同的規(guī)格下,,過(guò)濾面積可增加50%~80%,。目前將2個(gè)倉(cāng)室的布袋更換為褶皺布袋,總過(guò)濾面積增加至5266.8m2,,增加了842.8m2,,在相同的煙氣量下,過(guò)濾風(fēng)速?gòu)?.05m/min下降至0.89m/min,,除塵器壓差下降了200Pa,。
3)增加灰斗溫度測(cè)點(diǎn),防止因堵灰造成的布袋燒壞現(xiàn)象,。運(yùn)行中為防止灰斗積灰導(dǎo)致燒毀布袋,,在灰斗中下部增加了兩個(gè)溫度測(cè)點(diǎn),當(dāng)灰斗溫度不正常升高時(shí)警報(bào)提示,,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)清堵,,避免燒壞布袋,提高了布袋運(yùn)行的安全性,。
4)延時(shí)打開(kāi)提升閥,,降低阻力,減少漏風(fēng)現(xiàn)象,。原PLC程序是 鍋爐脈沖除塵器自動(dòng)清灰結(jié)束后立即打開(kāi)該倉(cāng)室提升閥,,容易造成倉(cāng)室內(nèi)未落盡浮灰被抽至布袋,使布袋重新沾灰增大阻力,。更改PLC程序延時(shí)打開(kāi)提升閥,,使灰落盡,減少布袋二次沾灰現(xiàn)象另外原布袋除塵器灰斗卸灰電機(jī)不間斷運(yùn)轉(zhuǎn),,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)磨損,,有漏風(fēng)現(xiàn)象,通過(guò)更改卸灰電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,,在提升閥關(guān)閉時(shí)才開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn),,當(dāng)噴吹結(jié)束,提升閥打開(kāi)后停止運(yùn)轉(zhuǎn),,減少漏風(fēng),。
5)針對(duì)生物質(zhì)電廠(chǎng)煙氣特點(diǎn),精心篩選布袋材質(zhì),。投產(chǎn)初期,,由于參照燃煤電廠(chǎng)設(shè)計(jì),未考慮 生物質(zhì)電廠(chǎng)煙氣中的水份大因素,,布袋使用的是 普通材質(zhì),,布袋強(qiáng)度不夠,運(yùn)行中布袋極易出現(xiàn)損壞,,同時(shí)還出現(xiàn)糊袋現(xiàn)象,,造成粉塵排放超標(biāo)和布袋差壓大現(xiàn)象。為此,,某公司進(jìn)行多次試驗(yàn),,使用不同材質(zhì)的布袋,從較初的純PPS布袋,,到PPS十PTFE,,PPS十PTFE十覆膜布袋,、到PTFE基布、濾料為PPS,,PTFE混紡,,通過(guò)比較試驗(yàn),選出較后一種適合某公司特性的布袋,,延長(zhǎng)了布袋使用周期,,提高除塵效率。
2.2減緩除塵器腐蝕程度
生物質(zhì)燃料中水分較大,,達(dá)到35%~40%,,含量較高,除塵器腐蝕漏風(fēng)嚴(yán)重,,普通高溫防腐油漆效果不佳,,每年都需要對(duì)除塵器進(jìn)行防腐,檢修工作量大,。同時(shí),,除塵器漏風(fēng)使煙氣溫度降低,布袋發(fā)生糊袋現(xiàn)象,,影響除塵效率,。
經(jīng)過(guò)調(diào)研,采用新型防腐材料一硅晶泥防腐涂料,,試運(yùn)半年以后檢查,,除塵器鋼板表面光滑,沒(méi)有腐蝕跡象,。
另外,,還將一個(gè)倉(cāng)室更換為不銹鋼板,防止倉(cāng)室鋼板腐蝕,,目前使用效果較好,,由每年必須防腐檢修延長(zhǎng)至3年一次。
2.3電動(dòng)鎖氣器改造
在電動(dòng)鎖氣器殼 體內(nèi)壁貼防磨陶瓷片,,減少葉輪和殼 體的磨損,,使鎖氣器密封嚴(yán)密,減少漏風(fēng),。同時(shí),,在電動(dòng)鎖氣器下方增加氣動(dòng)閘板,與電動(dòng)鎖氣器連鎖開(kāi)關(guān),,形成雙層密封,,有效的減少了因密封不嚴(yán)而漏風(fēng)。
3效果檢測(cè)
1)8個(gè)倉(cāng)室的灰斗溫度均有所提高:#1倉(cāng)提高10℃,#2倉(cāng)提高30℃,,#3倉(cāng)提高10℃,,#4倉(cāng)提高11℃,#5倉(cāng)提高13℃,,#6倉(cāng)提高8℃,,#7倉(cāng)提高8℃,,#8倉(cāng)提高18℃,。
2)除塵器壓差由改造前的2800Pa降到現(xiàn)在的1900Pa。
3)除塵器漏風(fēng)率由改造前的31.8%降到現(xiàn)在的11.5%,。
4)鍋爐單機(jī)除塵器漏風(fēng)減少,,使引風(fēng)機(jī)電流下降,單臺(tái)引風(fēng)機(jī)電流由37A下降至32A,。
除塵器運(yùn)行工況得到改善,,布袋使用壽命得到延長(zhǎng),倉(cāng)壁檢修周期延長(zhǎng),,鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性得到提高,。爐膛負(fù)壓保持穩(wěn)定,燃燒效果得到加強(qiáng),,降低了灰渣可燃物含量,,提高了鍋爐效率,降低了鍋爐料耗,。
河北億昌達(dá)環(huán)保設(shè)備有限公司(http://www.hbycdhb.com)主營(yíng)項(xiàng)目:鍋爐除塵設(shè)備,、鍋爐脈沖單機(jī)除塵設(shè)備、鍋爐單機(jī)袋式除塵器,、小型布袋除塵器廣泛用于大中小型企業(yè),,如化工、電業(yè),、冶金,、瀝青拌和機(jī)等廢氣中的顆粒粉塵和細(xì)粉塵的回收。