除塵器操作人員要定期檢查風(fēng)機(jī)和輸灰設(shè)備傳動(dòng)皮帶是 否安裝正確和情況良好,,若發(fā)現(xiàn)皮帶破損應(yīng)及時(shí)更換,當(dāng)皮帶或槽輪上有油污時(shí),,應(yīng)用干凈抹布及時(shí)擦凈,。 檢查防護(hù)裝置是 否良好,若發(fā)現(xiàn)防護(hù)裝置有不安全現(xiàn)象,,應(yīng)及時(shí)排除,。
除塵器設(shè)備啟動(dòng)前要檢查除塵器內(nèi)有無物料或-雜物,若有時(shí)應(yīng)清除干凈,。檢查清灰氣源壓力是 否達(dá)到規(guī)定值,,調(diào)整吸塵罩管道閥門開關(guān)位置。布袋除塵器平時(shí)在使用時(shí)也應(yīng)該知道關(guān)注一下別的輔助機(jī)器的情況,,定期檢查一下使用的機(jī)器是 否有油,,以免到時(shí)候帶來不必要的麻煩。
布袋除塵器的除塵原理:

布袋除塵器的過濾原理:
工作時(shí)含塵氣流從箱體下部進(jìn)入除塵器灰斗后,,由于氣流橫截面積突然擴(kuò)大,流速降低,,氣流中的一部分大顆粒,、密度大的粉塵及凝聚塵粒在離心力、及重力作用下沿筒壁旋落灰斗,;粒度細(xì),、密度小的微小塵粒懸浮于氣體中通過氣流分布裝置,均勻進(jìn)入過濾室中彌散于除塵布袋間隙,,通過除塵布袋表面的慣性碰撞,、篩濾等作用而沉積在布袋表面,凈化氣體由主風(fēng)機(jī)排出,。
某公司除塵設(shè)備采用的是 鍋爐單機(jī)布袋除塵設(shè)備,,由于是 國內(nèi)開始一臺(tái)生物質(zhì)鍋爐,沒有成熟的經(jīng)驗(yàn)可借鑒,,當(dāng)初設(shè)計(jì)時(shí)參照燃煤電廠的經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì),,而當(dāng)前鍋爐入爐燃料水分由設(shè)計(jì)時(shí)的14%,增加至35%~45%,。經(jīng)過計(jì)算,,煙氣量由198000m3/h上升至280000m3/h,過濾風(fēng)速升高至1.4m/min,,自投產(chǎn)以來布袋除塵器故障頻發(fā),,影響了除塵效果。主要問題體現(xiàn)在:
1)布袋有糊袋現(xiàn)象,,倉室差壓大,。
2)除塵器過濾面積偏小,煙氣流速快,,除塵器阻力大,,廠用電率升高。
3)除塵器倉室護(hù)板腐蝕,,漏風(fēng)嚴(yán)重,,漏風(fēng)率能達(dá)到30%,;粉塵排放量超標(biāo),環(huán)保壓力增大,。
4)除塵器漏風(fēng)使除塵器溫度降低,,加劇了除塵器腐蝕。
2技術(shù)改造措施
2.1延長布袋使用壽命
1)加裝旋風(fēng)分離裝置,,分離煙氣中大顆粒未燃盡飛灰,。將原來除塵器入口前的沉降室拆除,在原址新安裝兩臺(tái)旋風(fēng)分離器,,將煙氣中的大顆粒未燃盡飛灰分離,,避免大顆粒飛灰吸附在布袋上燒壞布袋。
2)除塵器擴(kuò)容,,增加過濾面積,。在除塵器入口增加兩個(gè)過濾倉室,,規(guī)格與原倉室一致,。改造后,布袋由1008條增加至1344條,,過濾面積增加至4424㎡,,過濾風(fēng)速降至I.05m/min。除塵器壓差由2600Pa下降至2200Pa,。為進(jìn)一步降低過濾風(fēng)速,,降低除塵器阻力,延長布袋使用壽命,,公司進(jìn)行新型褶皺布袋試驗(yàn),。與傳統(tǒng)圓布袋相比,相同的規(guī)格下,,過濾面積可增加50%~80%,。目前將2個(gè)倉室的布袋更換為褶皺布袋,總過濾面積增加至5266.8㎡,,增加了842.8㎡,,在相同的煙氣量下,過濾風(fēng)速從1.05m/min下降至0.89m/min,,除塵器壓差下降了200Pa,。
3)增加灰斗溫度測點(diǎn),防止因堵灰造成的布袋燒壞現(xiàn)象,。運(yùn)行中為防止灰斗積灰導(dǎo)致燒毀布袋,,在灰斗中下部增加了兩個(gè)溫度測點(diǎn),當(dāng)灰斗溫度不正常升高時(shí)警報(bào)提示,,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)清堵,,避免燒壞布袋,,提高了布袋運(yùn)行的安全性。
4)延時(shí)打開提升閥,,降低阻力,,減少漏風(fēng)現(xiàn)象。原PLC程序是 布袋除塵器自動(dòng)清灰結(jié)束后立即打開該倉室提升閥,,容易造成倉室內(nèi)未落盡浮灰被抽至布袋,,使布袋重新沾灰增大阻力。更改PLC程序延時(shí)打開提升閥,,使灰落盡,,減少布袋二次沾灰現(xiàn)象另外原布袋除塵器灰斗卸灰電機(jī)不間斷運(yùn)轉(zhuǎn),長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)磨損,,有漏風(fēng)現(xiàn)象,,通過更改卸灰電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,在提升閥關(guān)閉時(shí)才開始運(yùn)轉(zhuǎn),,當(dāng)噴吹結(jié)束,,提升閥打開后停止運(yùn)轉(zhuǎn),減少漏風(fēng),。
5)針對生物質(zhì)電廠煙氣特點(diǎn),,精心篩選布袋材質(zhì)。投產(chǎn)初期,,由于參照燃煤電廠設(shè)計(jì),,未考慮 生物質(zhì)電廠煙氣中的水份大因素,布袋使用的是 普通材質(zhì),,布袋強(qiáng)度不夠,,運(yùn)行中布袋極易出現(xiàn)損壞,同時(shí)還出現(xiàn)糊袋現(xiàn)象,,造成粉塵排放超標(biāo)和布袋差壓大現(xiàn)象,。為此,某公司進(jìn)行多次試驗(yàn),,使用不同材質(zhì)的布袋,,從較初的純PPS布袋,到PPS十PTFE,,PPS十PTFE十覆膜布袋,、到PTFE基布、濾料為PPS,,PTFE混紡,,通過比較試驗(yàn),選出較后一種適合某公司特性的布袋,延長了布袋使用周期,,提高除塵效率,。
2.2減緩除塵器腐蝕程度
生物質(zhì)燃料中水分較大,達(dá)到35%~40%,,含量較高,, 鍋爐脈沖布袋除塵器腐蝕漏風(fēng)嚴(yán)重,普通高溫防腐油漆效果不佳,,每年都需要對除塵器進(jìn)行防腐,,檢修工作量大。同時(shí),,除塵器漏風(fēng)使煙氣溫度降低,,布袋發(fā)生糊袋現(xiàn)象,影響除塵效率,。
經(jīng)過調(diào)研,,采用新型防腐材料一硅晶泥防腐涂料,試運(yùn)半年以后檢查,,除塵器鋼板表面光滑,,沒有腐蝕跡象。
另外,,還將一個(gè)倉室更換為不銹鋼板,,防止倉室鋼板腐蝕,目前使用效果較好,,由每年必須防腐檢修延長至3年一次。
2.3電動(dòng)鎖氣器改造
在電動(dòng)鎖氣器殼 體內(nèi)壁貼防磨陶瓷片,,減少葉輪和殼 體的磨損,,使鎖氣器密封嚴(yán)密,減少漏風(fēng),。同時(shí),,在電動(dòng)鎖氣器下方增加氣動(dòng)閘板,與電動(dòng)鎖氣器連鎖開關(guān),,形成雙層密封,,有效的減少了因密封不嚴(yán)而漏風(fēng)。
泊頭市興天環(huán)保設(shè)備有限公司(http://www.xthb566.com)一家集生產(chǎn),、制造,、研發(fā)、設(shè)計(jì),、安裝,、大型除塵環(huán)保設(shè)備現(xiàn)場施工能力于一體的高新科技環(huán)保設(shè)備制造企業(yè),主營項(xiàng)目: 鍋爐單機(jī)脈沖除塵設(shè)備、 單機(jī)除塵器,、 單機(jī)脈沖除塵設(shè)備,、 脈沖單機(jī)除塵器廣泛應(yīng)用于冶金、建材,、化工,、電力、機(jī)械等行業(yè)的煙氣凈化,、粉塵治理及物料的回收,。